核心提示:
摘要: 本文闡述了龍門架提升機常見的控制回路的弊端,并對其進行了詳細的分析,提出了詳盡的解決方案,充分利用可編程序控制器(PLC)對電氣系統(tǒng)進行了改造,大大提高了控制系統(tǒng)的安全與可靠性,減輕了操作者的負擔。
現(xiàn)在建筑施工現(xiàn)場,所使用的龍門架提升機控制系統(tǒng)僅僅是簡單的點動與自鎖控制系統(tǒng),操作人員必須盯著升降平臺,而且必須有相當?shù)牟僮鹘?jīng)驗,安全性能遠遠達不到規(guī)定的要求;常見的平層、呼叫以及極限保護十分不完善;同時國家規(guī)范規(guī)定十分嚴格,現(xiàn)實現(xiàn)場施工的控制系統(tǒng)遠遠滿足不了實際需要,必須需要操作工操作,安全可靠性比較差,施工成本比較高。
我們根據(jù)工地的實際狀況以及工人操作規(guī)程、習慣,對龍門架提升機的電氣控制系統(tǒng)進行了全面改造,完全達到了實際目的,解放了操作工人,實現(xiàn)了傻瓜式操作。
我們利用PLC對控制系統(tǒng)進行了改造,實現(xiàn)了如下功能:
1、 實現(xiàn)了遙控,利用電子控制器實現(xiàn)了多層次的呼叫,以及與PLC的聯(lián)網(wǎng);采用八位電子遙控器實現(xiàn)遙控輸入信號的輸入(1、層位三位;2、上升與下降各一位;3、停止一位;4、自動與手動一位;5、功能鍵一位。)
利用遙控器實現(xiàn)點動(功能鍵與上升、下降結合實現(xiàn))、自動、手動、層呼叫(功能鍵與層位結合)以及直接斷電控制(上、下限開關直接控制接觸器通斷)的功能。
2、 利用極限開關實現(xiàn)了沖頂斷電(極限開關間接復位斷路器);采用PLC輸出延時對上升、下降的保護;
極限開關控制中間繼電器來實現(xiàn)直接復位斷路器,防止接觸器粘連等故障;采用PLC輸出延時對上升、下降的保護,實現(xiàn)冗余的多重保護;利用分勵脫扣技術實現(xiàn)電器防止接觸器粘連等故障。
3、 自動化控制與手動控制雙重控制,維修保養(yǎng)極其方便;
利用PLC實現(xiàn)自動平層停止、呼叫、通訊、警告、自動下降等功能,不需要專門操作員,只要了解操作程序就可以;手動功能實現(xiàn)常規(guī)的自鎖、點動、停止功能,需要專門的人員操作。
4、 上料與下料開關(防護門開關)斷開時不能升降提升機,對人員的保護,安全可靠。上下料均設置了操作開關與報警器,安全提示,延時上升與下降。
5、 自動計數(shù)(樓層),準確平層;大大地減輕了操作工人的工作量。
設置了雙計數(shù)開關,以確保平層的可靠性。實現(xiàn)冗余保護,確保準確平層。
6、 故障的及時顯示,維修保養(yǎng)極其方便;
有故障可根據(jù)操作手冊以及故障信號判斷故障所在,維修極其方便。采用輸出指示燈來明確層位以及故障位置所在。
7、 上升下降呼叫方便;過載保護、斷電自停;
采用遙控與配電箱手動與自動控制,呼叫與使用十分方便;采用熱保護,防止電機的燒毀;斷電自動停止升降,安全可靠。
PLC程序設計:采用模塊化設計,各種功能分開設計;上升、下降、平層、呼叫、報警、點動與自動、密碼鎖、延時等。具體程序本處不再列出。
8、 效益明顯。
現(xiàn)場操作工人的工資每人每天為25元,一般一個項目正常施工單位的工期為8個月,單臺成本為6000元(保守估計),設計改造成本僅僅為2000元左右整;而且可以多次使用,自動化程度與安全性大大提高了。
經(jīng)過現(xiàn)場的調試,基本達到當初設計的要求,不需要專門的操作工人,實現(xiàn)了傻瓜式操作;同時也符合現(xiàn)代施工機械的智能化潮流,現(xiàn)場施工的安全性得到了保證,施工單位的成本得到了明顯的節(jié)約,大大的降低了操作強度。
這套系統(tǒng)只要稍微改造,就可以使用在施工電梯上面,具有推廣意義。
現(xiàn)在建筑施工現(xiàn)場,所使用的龍門架提升機控制系統(tǒng)僅僅是簡單的點動與自鎖控制系統(tǒng),操作人員必須盯著升降平臺,而且必須有相當?shù)牟僮鹘?jīng)驗,安全性能遠遠達不到規(guī)定的要求;常見的平層、呼叫以及極限保護十分不完善;同時國家規(guī)范規(guī)定十分嚴格,現(xiàn)實現(xiàn)場施工的控制系統(tǒng)遠遠滿足不了實際需要,必須需要操作工操作,安全可靠性比較差,施工成本比較高。
我們根據(jù)工地的實際狀況以及工人操作規(guī)程、習慣,對龍門架提升機的電氣控制系統(tǒng)進行了全面改造,完全達到了實際目的,解放了操作工人,實現(xiàn)了傻瓜式操作。
我們利用PLC對控制系統(tǒng)進行了改造,實現(xiàn)了如下功能:
1、 實現(xiàn)了遙控,利用電子控制器實現(xiàn)了多層次的呼叫,以及與PLC的聯(lián)網(wǎng);采用八位電子遙控器實現(xiàn)遙控輸入信號的輸入(1、層位三位;2、上升與下降各一位;3、停止一位;4、自動與手動一位;5、功能鍵一位。)
利用遙控器實現(xiàn)點動(功能鍵與上升、下降結合實現(xiàn))、自動、手動、層呼叫(功能鍵與層位結合)以及直接斷電控制(上、下限開關直接控制接觸器通斷)的功能。
2、 利用極限開關實現(xiàn)了沖頂斷電(極限開關間接復位斷路器);采用PLC輸出延時對上升、下降的保護;
極限開關控制中間繼電器來實現(xiàn)直接復位斷路器,防止接觸器粘連等故障;采用PLC輸出延時對上升、下降的保護,實現(xiàn)冗余的多重保護;利用分勵脫扣技術實現(xiàn)電器防止接觸器粘連等故障。
3、 自動化控制與手動控制雙重控制,維修保養(yǎng)極其方便;
利用PLC實現(xiàn)自動平層停止、呼叫、通訊、警告、自動下降等功能,不需要專門操作員,只要了解操作程序就可以;手動功能實現(xiàn)常規(guī)的自鎖、點動、停止功能,需要專門的人員操作。
4、 上料與下料開關(防護門開關)斷開時不能升降提升機,對人員的保護,安全可靠。上下料均設置了操作開關與報警器,安全提示,延時上升與下降。
5、 自動計數(shù)(樓層),準確平層;大大地減輕了操作工人的工作量。
設置了雙計數(shù)開關,以確保平層的可靠性。實現(xiàn)冗余保護,確保準確平層。
6、 故障的及時顯示,維修保養(yǎng)極其方便;
有故障可根據(jù)操作手冊以及故障信號判斷故障所在,維修極其方便。采用輸出指示燈來明確層位以及故障位置所在。
7、 上升下降呼叫方便;過載保護、斷電自停;
采用遙控與配電箱手動與自動控制,呼叫與使用十分方便;采用熱保護,防止電機的燒毀;斷電自動停止升降,安全可靠。
PLC程序設計:采用模塊化設計,各種功能分開設計;上升、下降、平層、呼叫、報警、點動與自動、密碼鎖、延時等。具體程序本處不再列出。
8、 效益明顯。
現(xiàn)場操作工人的工資每人每天為25元,一般一個項目正常施工單位的工期為8個月,單臺成本為6000元(保守估計),設計改造成本僅僅為2000元左右整;而且可以多次使用,自動化程度與安全性大大提高了。
經(jīng)過現(xiàn)場的調試,基本達到當初設計的要求,不需要專門的操作工人,實現(xiàn)了傻瓜式操作;同時也符合現(xiàn)代施工機械的智能化潮流,現(xiàn)場施工的安全性得到了保證,施工單位的成本得到了明顯的節(jié)約,大大的降低了操作強度。
這套系統(tǒng)只要稍微改造,就可以使用在施工電梯上面,具有推廣意義。